高拉碳操作

高拉碳操作

採用“高拉碳”法生產高碳鋼,是因所用鐵水含硫量在0.02%~0.03%,含磷量全部在0.048%~0.080%之間。用這樣的鐵水煉鋼,成品中硫和磷含量幾乎無須考慮。“高拉碳”法冶煉高碳鋼,渣中氧化鐵低,金屬收得率略高,氧氣和脫氧劑消耗略低,終點鋼水中氣體含量較低。轉爐高拉碳操作具有一系列的好處,如提高鋼水純淨度、節省增碳劑和合金料、降低供氧時間、減少爐前操作人員的勞動量等。

基本介紹

  • 中文名:高拉碳操作
  • 外文名:High pull carbon operation
  • 學科:冶金工程
  • 領域:冶煉
  • 優點:提高鋼水純淨度、節省增碳劑等
  • 含磷量:含磷量全部在0.048%~0.080%之間
高拉碳的理論分析及措施,超高槍位加類雙渣操作,石灰生過燒率及粒度控制,頭批料加入制度強化,強化留渣操作,質量控制效果,總結,
簡介
轉爐高拉碳操作具有一系列的好處,如提高鋼水純淨度、節省增碳劑和合金料、降低供氧時間、減少爐前操作人員的勞動量等。
胎圈鋼絲一般從Φ5.5mm軋材經過乾濕30多道拔絲工藝最終生產出Φ0.15~0.2mm 的成品,成型工藝複雜,對鋼水潔淨度和鋼材組織要求高,許多研究者對其夾雜物研究較多,而轉爐冶煉高拉碳操作報導的較少。胎圈鋼絲用C72DA鋼是某廠的試製鋼種,前期生產了30爐,轉爐吹煉終點平均w(C)只有0.13%,達不到轉爐高拉碳的要求,鋼水的過氧化較為嚴重,不僅轉爐物料消耗多、成本高,還使得精煉環節調渣難度升高、電耗升高、精煉周期變長、夾雜物難以控制、連鑄缺陷如裂紋、偏析、氣泡等增多,綜合分析原因,轉爐高拉碳是重點。

高拉碳的理論分析及措施

轉爐的基本任務是脫碳、脫磷、提溫。脫磷反應只能在鋼渣界面發生,脫磷的有利條件是低溫、高鹼度、強氧化性、大渣量。由此分析,可採取以下措施。

超高槍位加類雙渣操作

高槍位吹煉易導致爆發性噴濺,噴濺所具備的條件是要有爐渣泡沫化完全、渣中FeO 含量高、有大量的CO氣體生成,以上條件同時具備才會發生大規模噴濺。
將開吹的相對槍位設定為3m,採取恆氧壓變槍位的操作模式,在初始槍位保持5~10s,然後將槍位壓至1.5m,反覆交替進行,期間嚴密監視火焰變化,在開吹至5min,提槍、倒渣。此時的倒渣與常規的雙渣操作不同,一般的雙渣法倒渣量在渣量的1/2~2/3左右,浪費了大量的物料和熱量,此時的倒渣只是將渣中FeO控制一下,一般倒渣量不超過1/3,如果吹煉時爐口無溢渣現象則無需倒渣,對冶煉影響很小。進入正常操作模式,後期強制脫碳,過程中無大規模噴濺現象,偶有幾爐有溢渣現象。

石灰生過燒率及粒度控制

在頂底復吹轉爐冶煉過程中,石灰的生過燒率容易被忽視,嚴格控制生過燒率不超過8%,實踐證明化渣情況大為改良。生產中石灰粒度控制在4~8cm,大量的石灰粉末既浪費了物料,也增加了除塵污泥處理設備的工作量。
造成石灰粉末多原因就是長距離輸送,多次傾倒,有的工廠地下料倉遠離石灰燒制廠,需要經過遠距離運輸,在反覆的裝卸過程中產生了大量的石灰粉末,導致石灰粉末超標。有的石灰窯跟轉爐車間在同一廠區,但由於石灰窯離轉爐車間還有一段距離,一般會採用皮帶輸送的方式,或避讓相關設施,或空間受限,不是一次就可以抵達高位料倉,中間需要多次轉接,有的落差高達2~3m,經過幾次起落,等抵達料倉就產生了大量的粉塵。因此應儘量最佳化設計路線,減少石灰的運輸、裝卸、落差高度、轉運次數,最大限度降低石灰的粉末量。

頭批料加入制度強化

通過加料制度最佳化來改進轉爐的冶煉狀況,其中重要的內容就是調整頭批料的加入,在頭批料中混入10%的含錳複合礦,收到良好化渣效果。轉爐冶煉速度快,吹氧的過程就十幾分鐘,因此前期化渣的好壞直接決定了吹煉的質量,足夠的頭批料保證了熔池反應的速率,還有的鋼廠鐵水溫度偏高,頭批料也有很好的降溫作用,抑制溫度過快的升高,延長前期低溫階段,提高了脫磷率。

強化留渣操作

留渣操作值得重視,現在執行留渣操作的廠家比較少,主要是擔心留渣在兌鐵時會發生噴濺危險,危及操作人員及生產設備的安全。冶煉胎圈鋼絲終點碳含量比較高,渣中FeO質量分數不是很高,一般保持在15%左右,兌鐵前先加廢鋼鐵塊,因此,只要嚴格按照規定留渣及操作規程就不會有危險。
在高碳鋼冶煉終點,爐渣黏度高,不僅在前期促進化渣的效果不明顯,還會粘槍,促進爐底上漲,該狀況下不建議留渣太多。在國內某生產車間,在冶煉簾胎圈鋼絲的時候實行了留渣操作,連續生產時每爐的留渣量在1/3~1/2,在隨後吹煉前期提前化渣效果明顯。

質量控制效果

高拉碳操作後連鑄坯的中心偏析及中心疏鬆得到了明顯的改善,皮下氣泡和內部氣泡也有所降低,連鑄坯的質量得到一定的提高。
高拉碳操作改善了鋼中單顆粒球狀夾雜物的數量,提高了索氏體組織的比率,最終軋制線材組織和夾雜物檢測結果有了明顯的改善,因軋制裂紋或夾雜物超標等原因判廢率和改判率下降了10%,提高了成材率。

總結

1.實行高拉碳操作後,在轉爐吹煉終點可以保證鋼水w(C)>0.27%,w(P)=0.006%,滿足了胎圈鋼絲低磷出鋼的要求,保證了鋼水的潔淨度。
2.轉爐實行高拉碳操作以後,1個月內轉爐車間節省了近5%的成本,軋材的合格率提高了10%。
3.在各項高拉碳操作制度化之後,吹煉過程平穩,結果穩定,為後續環節奠定了良好的基礎。

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