單渣操作

單渣操作

單渣操作就是在冶煉過程中只造一次渣,中途不倒渣、不扒渣、直到終點出鋼。在冶煉低碳鋼(如ER70S~6合金焊絲鋼)時,由於出鋼碳低,終點鋼水的氧化性和終渣的氧化性就強,脫磷效率高且不易回磷,所以在轉爐冶煉ER70S一6系列鋼時,可實現單渣操作。

基本介紹

  • 中文名:單渣操作
  • 外文名:Single slag operation
  • 學科:冶金工程
  • 領域:冶煉
  • 特點:不倒渣、不扒渣、直到終點出鋼
  • 設備:ER70S一6合金焊絲鋼轉爐
簡介,單雙渣操作的金屬料消耗,單渣操作的可行性,單渣操作模型,單渣操作效果,總結,

簡介

轉爐煉鋼的基本任務脫碳、提溫、去除鋼中的有害元素及夾雜物,使終點鋼水的碳、磷、硫、溫度達到要求。當鐵水磷高時,就要採取雙渣操作脫出鋼水中的磷,即在轉爐冶煉前期,造好渣,利用低溫脫磷的有利條件,充分脫出鋼水中的磷,然後倒掉部分高磷渣,重新造新渣,繼續冶煉。但倒掉的高磷渣含鐵珠多並且帶走了熱量,增加了鋼鐵料消耗和熱損失。通過對比分析前期倒掉的高磷渣和冶煉終點時的終渣成分,發現前期高磷渣中金屬鐵珠含量比終渣高20%左右,而TFe含量相當。為降低消耗、節約能源,我們探索了ER70S一6合金焊絲鋼轉爐冶煉的單渣操作方法,通過實踐,取得了滿意效果。

單雙渣操作的金屬料消耗

為了弄清轉爐冶煉ER70S一6合金焊絲鋼時的單渣操作法和雙渣操作法的金屬料消耗差別,我們分析了轉爐冶煉的前期渣(初渣)和終渣成分。雙渣和終渣TFe含量相當,平均初渣鐵珠含量比終渣高23.29%。根據Ca平衡計算,初渣渣量取平均值7.3 t,按初渣倒渣量為50%計算,每爐鋼水量為85 t計算,雙渣操作比單渣操作增加金屬消耗為:【(7.3 x 50%×23.29%)/85】×1000=10.0(kg/t鋼)。因此,採用單渣操作可降低金屬料消耗,同時減少熱損失。

單渣操作的可行性

當轉爐冶煉中、高碳鋼時,採用高拉碳出鋼,避免因出鋼碳低而加人大量的增碳劑從而增加鋼水的夾雜物含量。但是,若終點鋼水的碳含量高,則終點鋼水的氧化性和終渣的氧化性就弱,這不利於鋼水脫磷且容易造成鋼水回磷。因此,在轉爐冶煉前期的低溫階段,造好渣,採用雙渣操作,脫出鋼水中的磷,並且使終點碳不要太高,控制在合適的範圍內,使終點鋼水的碳、磷和溫度達到協調。而在冶煉低碳鋼(如ER70S~6合金焊絲鋼)時,由於出鋼碳低,終點鋼水的氧化性和終渣的氧化性就強,脫磷效率高且不易回磷,所以在轉爐冶煉ER70S一6系列鋼時,可實現單渣操作。

單渣操作模型

借鑑我廠在“科學煉鋼″攻關中建立的轉爐操作模式,對轉爐冶煉ER70S一6系列鋼進行單渣操作試驗。通過對造渣料加人量及加入時機、氧氣流量調節、槍位控制等參數進行跟蹤探索、反覆驗證和不斷總結,建立了ER70S一6系列鋼單渣操作模型。
主要內容如下:
1)裝入制度。鐵水83~85 t,廢鋼10.5 12.5 t,總裝入量(95±0.5)t。鐵水裝入量可根據熱量作適當調整。
2)第一批渣料加入量。不同的鐵水矽含量對應的渣料加入量。
3) 洪氧制度。開吹氧氣流量設為18 500 m3/h,吹煉2′3O″~3′時,分兩次並在20″內將氧氣流量調至13 500 m3/h,吹煉至5′時,將流量調到15 500 m3/h,吹煉至6′30″時,氧氣流量調至18 000 m3/h。
4)艙位控制。操作如下:
a.開吹點火後槍位控制在1.9 m,加入第一批渣料,加完頭批料後,待火焰平穩,在爐渣化好的前提下,吹煉2′將槍位分兩次降到1.3 m,吹煉到2′3O″加人200 kg白雲石,加完白雲石後,在2′30″-3′時,分兩次在20″內將氧氣流量調至13 500 m3/h,流量降下來後,降槍位至1.2 m,避免氧化鐵富集產生噴濺;
b.火焰穩定後(鐵水矽大於0.5wt%或前期升溫過快必須在3′30″開始加後續料),開始加第二批料,每隔30 S加一次料(200 kg),反應平穩後,上調流量,並開始提高槍位(每次提高50~100 mm),中期槍位控制在1.4~1.5 m之間;
C.吹煉至5′左右,根據前一爐熱量情況快速加入污泥球,為了避免污泥球加人過急產生噴濺,污泥球和白雲石一起加入,保證均勻升溫;
d.吹煉至9~1O′,將氧槍升到1.7~1.9 m,最大限度化渣,保證去磷效果;
e.吹煉至l0′,點動提罩判斷溫度,保證正常煤氣回收,溫度高時,可根據爐型控制要求,適當提高槍位,補加白雲石或污泥球;
f.壓槍前必須把槍位吊到1.8~2 m,讓爐渣最大限度熔化;
g.結合上一爐的冶煉時間分2~3次把槍位壓到1.2 m的基本槍位,如果火焰發硬或C比較高時可以先壓到1.3 m,待火焰發軟後再壓到1.2 in,防止燒搶事故,確保壓槍時間大於40 s,壓槍時間從壓到1.3in開始計算。
5)加料。
加料操作如下:
a.嚴格按照規定稱量、加料(兩批料,每批200 kg);
b.保證均勻升溫,加料要勻速,少量多批;
c.第二批料在火焰穩定後開始加入,加入第二批料後開始加污泥球,同時調壓讓槍配合;
d.吹煉至7′,必須加完石灰和白雲石,吹煉至9′,必須加完冷卻劑。

單渣操作效果

2011年10月,ER70S一6系列鋼生產全部採用單渣操作,採用單渣操作能夠滿足ER70S一6系列鋼脫磷要求,而鋼鐵料消耗明顯降低,比2011年3月份(在2011年3月份,全部ERTOS一6鋼都採用雙渣操作)降低17 kg/t鋼。
從10月份生產隋況來看,倒爐溫度波動較大,其中倒爐磷大於0.016% 的爐次都是因為倒爐溫度偏高造成的,需進一步跟蹤摸索單渣操作模式,尤其對轉爐熱平衡進行最佳化,提高過程控制的穩定性。計畫在優質碳素結構鋼(30 5 )、30MnSi、40Cr等鋼種推行單渣操作,進一步降低優質鋼的生產成本。

總結

通過對比分析轉爐冶煉ER70S~6合金焊絲鋼時單雙渣操作的金屬料消耗,發現採用單渣操作可使每噸鋼的金屬料消耗減少10 kg。分析可知轉爐冶煉ER70S一6合金焊絲鋼時採用單渣操作可行。
對轉爐單渣法冶煉ER70S一6的裝人制度、渣料加入制度、供氧制度和槍位控制進行了工藝實踐,降低了鋼鐵料消耗,並且保證了鋼的質量。

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