簡介
隨著鍋爐燃燒技術和環境保護的需要,對鍋爐煤粉燃燒、煤粉細度提出了更高的要求。我國發電企業的磨煤機主要採用固定式離心分離器,這種分離器主要通過調節折向擋板開度,使再粉氣流改變流動方向而是氣粉流發生旋轉運動,在離心力和重力的作用下,使粗細顆粒實現分離。這種結構的分離器分離出來的煤粉細度在磨煤機額定出力下,最多只能達到R90=18%,R200<2%,進一步提高煤粉細度的空間較小。
由於該煤粉細度既不能滿足低揮發分無煙煤、貧煤點火既穩燃的要求,也對從燃燒角度降低鍋爐NOx排放貢獻不大。另外國內由於煤炭資源緊張,很多電廠的煤源得不到及時保證,來煤情況複雜,磨煤機的生產出力嚴重不足。
在以上技術及市場背景下,為了獲得超細度煤粉和儘可能提高磨煤機現有出力的情況下,某電廠2號機組採用了“磨煤機動態旋轉分離器裝置”。2號機組的改造主要是對A、B、C三台磨對應的粗粉分離器進行了改造,將原有的雙軸向粗粉分離器改成動態分離器。在一些旋轉式分離器研究模型的基礎上,針對2號機組中儲制粉系統動態分離器改造進行了相關研究。
動態分離器原理及結構
傳統的靜態分離器,顆粒通過重力和速度以及切向擋板區域內的繞流而實現。旋轉分離器中,對細度起主要影響的除了在擋板式分離器中的重力和速度外,還由於葉片的傾斜,使得氣體煤粉流能產生一定的漩渦使得離心場得以加強。將傳統擋板分離器的優點套用到旋轉分離器的結構設計中,更加有效和充分地利用離心分離和碰撞分離原理來進行粗細分離。
動態分離器主要組成部分:驅動裝置、轉子、
靜止葉片、殼體以及其他附屬檔案。驅動裝置安裝在頂部,由變頻電機帶動齒輪減速機構帶動轉子轉動,變頻電機可通過頻率變化控制轉子轉速。
傳統動態分離器缺點分析
市場上使用動態分離器,使電廠對煤粉的細度實現了動態調節,滿足了對細度調節的要求。除了本身固有缺陷外,還存在各種問題,經常引起鍋爐系統的故障。而且在煤粉分離效果、運行阻力,設備穩定性等存在缺陷,還有很大的改進空間。結合用戶對設備使用情況的反饋,總結出傳統動態分離器存在的主要問題如下:
(1)相對靜態分離器,粗細粉分離效果差,煤粉細度並沒有明顯改善;
(2)出粉的均勻性指標並不理想,煤粉中仍然有較多粗顆粒的煤粉;
(3)傳統動態分離器結構原理:第2級分離區域是分離器最主要的功能區域,在此區域受到轉子離心力被甩出、需要下降的不合格粗粉與上升的風粉混合物處於對沖干擾狀態,阻礙了合格煤粉上升,也使部分本可下落的粗粉被沖入轉子內部。這樣的設計結構造成分離器的循環倍率大增,同時系統阻力大,造成風量浪費;
(4)傳動系統密封設計不合理,經常有煤粉溢出;
(5)採用輸送帶傳動,輸送帶容易打滑,當溢出煤粉在輸送帶上堆積時,很容易著火;
(6)輸送帶損壞需要更換時困難,輸送帶環繞落煤管,需要拆除落煤管才能更換輸送帶,檢修困難,對機組連續運行帶來隱患;
(7)分離器煤粉分選的效果差,經常堵塞,甚至由此發生自燃爆炸;
(8)分離器檢修不便,檢修勞動強度大。
改造效果
制粉系統在大修中,將A、B、C三台磨對應的雙軸向粗粉分離器改為動態分離器。
(1)煤粉細度測量
保證磨的出力大於80%的條件下,對制粉系統的煤粉細度以及均勻性進行測量。
通過對比改造前後的煤粉細度與均勻性,可知道動態分離器對煤粉均勻性的改善較為顯著,煤粉均勻性由修前的0.8-1.0上升至1.4左右;同時煤粉細度也有一定幅度降低。
(2)動態分離器特性
保證磨煤機出力不變的前提下,以B磨為例,將動態分離器轉速進行調節,得出煤粉細度以及均勻性與轉速之間的關係。隨著動態分離器轉速的提高,煤粉細度明顯減小,調節的範圍較大,在95r/min時,細度可達到9.728;同時均勻性增大,可達到1.5,動態分離器分離效果明顯。
(3)磨煤機最大出力試驗
分析動態分離器對磨煤機出力的影響,以A磨為例,進行了最大出力試驗。
給煤機的指令達到80%時,A磨的最大出力可達46.84t/h,磨煤機電流達到92.4A。而修前試驗中,以C磨為例進行的最大出力試驗,給煤機的指令也為80%,此時出力為58.68t/h,磨煤機電流為81.4A。動態分離器改造後,磨煤機的出力有一定下降。
為了分析動態分離對制粉系統的電耗影響,故對磨煤電耗以及制粉電耗進行了統計。動態分離器改造之後,制粉系統的電耗小幅升高。大修之前制粉系統的制粉單耗27-32kW·h/t之間,改造之後制粉單耗在30-33kW·h/t之間。相同的單位煤耗之下,制粉單耗增加了3kW·h/t左右。這主要是因為改造之後,制粉系統回粉量增加,磨煤單耗上升。
總結
磨煤機動態分離器改造後,運行人員可以根據煤質的變化實時調整煤粉系統,有利於鍋爐的穩定高效燃燒。
(1)動態分離器對煤粉均勻性的改善較為顯著,煤粉細度與動態分離器轉速存在良好的線性變化。
(2)動態分離器改造後,磨煤機的出力有一定降低。
(3)動態分離器改造之後,制粉系統的電耗小幅增加。