除氧器乏汽回收

除氧器乏汽回收是生產針對除氧器排氣,而生產的一款節能環保產品。

基本介紹

  • 中文名:除氧器乏汽回收
  • 簡介:生產針對除氧器排氣
  • 用途:用於熱電
  • 組成部分:抽吸乏汽動力頭
簡介,原理,用途,組成部分,抽吸乏汽動力頭,氣液分離罐,排氣裝置,經濟性分析,回收除鹽水的計算,省煤量的計算,經濟性分析對照表,技術特點,設備優點,回收本體,裝置概述,比例疊加調節技術,寬負荷穩定運行的動力頭,

簡介

鍋爐熱力除氧器在通入蒸汽進行除氧後,有大量閃蒸汽排空,不僅浪費了能源而且對環境造成影響。射水抽汽方式的噴射式混合加熱器為基礎,設計了一種熱力除氧器排汽回收成套裝置,用戶可以很方便地將其裝在除氧器上方,將閃蒸汽以熱水方式回收。

原理

一種方案原理:除氧器乏汽回收系統利用系統中具有一定剩餘壓力的蒸汽或水作動力,使流體產生射吸流動,同時進行水與乏汽的熱與質直接混合,使低溫流體被加熱,並在後續過程中,恢復加熱後的流體壓力,進入系統,以維持連續流動。回收器中設有多個文丘里吸射混合裝置,水汽通過吸射器後,得到充分混合。
混合溫度可通過調整進水量大小來完成。由於吸射混合過程快,流速高,破壞結垢生成條件,最大可能地避免水垢的形成與附著。混合冷卻水進入氣液分離罐,分離罐輸出凝結水可遠距離輸送到低壓除氧器或其它用水設備,分離出空氣減壓排出。中間分離罐的液位自動調節。

用途

除氧器乏汽回收裝置用於熱電、石化、輕工、紡織、食品、造紙、鋼鐵、供熱等各種行業熱電廠鍋爐除氧器乏汽回收。

組成部分

除氧器乏汽回收結構主要有以下幾方面組成:抽吸乏汽動力頭;氣液分離罐;兩相流液位自動調節器,以及排氣裝置。

抽吸乏汽動力頭

抽吸乏汽動力頭的工作原理式基於兩相流體場理論的最新成果。進入該交換器的蒸汽在噴管中進行絕熱膨脹後,以很高的流速從噴嘴中噴射出來,在混合室與低壓進水混合,此時產生了壓力“激波”,壓力劇烈增大。其結果是,乏汽熱能迅速傳給送入冷水,輸出混合物的壓力等同或超過進水的輸入壓力,可達到輸出熱水增壓和瞬時加熱的效果,輸出熱水可無泵輸送。

氣液分離罐

氣-液分離罐設計為小容積、大流量的液位調節對象。其難點是液位波動大,且不穩定,要求調節系統穩定可靠。分離罐內液位與壓力穩定性直接影響到動力頭的工作穩定性。
分離出較高濃度O2、CO2等氣體通過減壓裝置排空,當罐內壓力低於設計值時,減壓裝置單向閥關閉,保證外界空氣不進入罐中,而影響除氧。兩相流液位自動調節系統保證了系統的穩定運行。
3. 除氧器乏汽回收——氣液分離罐液位自動調節 液位自動調節使用汽液兩相流水位調節器,本產品是基於汽液兩相流原理,利用汽液變化的自調節特性控制容器出口液體而設計的一種新型水位調節器。本產品在加熱器上的連線系統見下圖。圖中感測器的作用是傳送水位信號和輸送調節用蒸汽;調節器的作用是控制出口水量,相當於調節器的執行機構。其調節原理是:當加熱器的液位上升時,感測器內的液位隨之上升,導致傳送的調節汽量減少,因而調節器內流過的汽量減少,水量增加,加熱器的水位隨之下降。反之亦然。由此實現了加熱器水位的自動控制。

排氣裝置

對於水質要求高的場合,如鍋爐給水除氧器乏汽回收,回收水中有較高濃度O2、CO2等氣體,必須排除後,才能回到除氧水系統中。同時,排氣對分離罐內壓力穩定起重要作用。混合後的熱水,根據不同場合,恢復或提升熱水壓力後,再送回系統中。

經濟性分析

以下列參數為例:
熱力除氧器乏汽回收裝置:已知除鹽水補水每天350t,除鹽水壓力按0.5Mpa設計,排汽溫度110℃,排汽壓力0.02Mpa,除鹽水由20℃加熱到60℃,計算結果回復如下:

回收除鹽水的計算

由公式:GH=GP(hp2-hp1)/(hH-hp2)算得。
式中GH—混加器引射蒸汽流量(除氧器排汽量)除氧器乏汽回收
GP—混加器工作水的流量(除鹽水補水流量)
hp2—除鹽水60℃時的焓
hp1—除鹽水20℃時的焓
hH—除氧器排器汽化潛熱
GP =(350×1000)/(24×3600)=4.05kg/s
查表得hp2=251.5kJ/kg、hp1=84.3kJ/kg、hH=2691.3kJ/kg
代入上式中得GH =4.05×(251.5-84.3)÷(2691.3-251.5)
=4.05×167.2÷2439.8
=0.28kg/s
0.28×3600×24÷1000=24t/d
則一天回收除鹽水24噸。
混加器噴射係數的驗算:u= GH/GP=0.28÷4.05=0.069,工作水溫20℃時,混加器最大噴射係數可達umax=0.2,因此可以滿足工況要求。

省煤量的計算

回收的熱能Q=GH(hH-hp2)
=0.28×(2691.3-251.5)
=0.28×2439.8=683.14kJ/s
683.14×24×3600=59023641.6kJ/d
折算為每公斤6000Kar標準煤,除氧器乏汽回收日節煤59023641.6÷(6000×4.18)=2353.4kg/d=2.4t/d
則除氧器乏汽回收一天節省標準煤2.4噸。
根據以上結果如該套裝置每年按8000小時運行計算,每噸煤按300元計算。
則除氧器乏汽回收——年節煤2.4×8000÷24=800噸
除氧器乏汽回收——年節資800×300=240000元=24萬元
除氧器乏汽回收——年回收除鹽水24×8000÷24=8000噸

經濟性分析對照表

五、採用熱力除氧器乏汽回收裝置後會不會影響除氧效果 在除氧器運行工況相同,排汽門開度一樣的情況下,具體分析如下:
設排氣量為Q氣,除氧器內部壓力為P,大氣壓力為P0。在圖2中,設除氧器內部壓力為P,混合式加熱器內部壓力為Ph,除氧器排氣量為Qh,補水中溶解氧量為Q氧,對於氣水分離罐,自動排氣門排氣量為Q氣′。
在圖2所示系統中,Ph為補水的飽和壓力。
由於PhP-P0
則Qh>Q氣
△Q氣=Qh-Q氣,Q氧=Qh-Q氣′
若令Q氣=Q氣′
則△Q氣= Q氧
該式為熱力除氧器乏汽回收裝置是否影響除氧效果的判別條件。
當△Q氣≥Q氧時,熱力除氧器乏汽回收裝置不會影響除氧效果;
當△Q氣<Q氧時,可適當開大排氣門開度,令△Q氣>Q氧,亦不會影響除氧效果。
當排氣門開度適當開大時,排汽量也會增加,由於排汽經噴射式混合加熱器回收了,所以對經濟性不會產生不良影響。

技術特點

(1)換熱效率高,傳熱傳質充分,回收效率達99%以上;
(2)設計新穎、結構簡單,故障率低
(3)運行穩定、安全可靠、冷卻水易於回收;
(4)不凝結氣體排入大氣,降低管道氧腐蝕,延長設備管道使用壽命;
(5)消除噪聲,替代原除氧器排汽消音器,美化環境;

設備優點

(1)回收低壓或無壓乏汽熱能及凝結水;同時排出乏汽及加熱水中的各種氣體;
(2)小容積、大流量中間分離罐的液位自動調節系統;
(3)結構緊湊,占地小,接入系統方便。
(4)採用吸射進汽(氣)方法,不影響工藝正常排放。
(5)設計為"自涮"式結構,最大可能地避免水垢的形成。
(6)無泵供給高壓水管道,不另外耗費廠用電。
(7)回收器在除氧台上,管道在高、低脫、除鹽水管間,距離近,施工費用低。

回收本體

噴射式混合加熱器由殼體、噴咀(單或多孔)、混合管等零部件組成,當被加熱液體通過噴咀時,在其喉管處(或假想喉管處)形成一定的低壓,從而將乏汽抽吸入,與被加熱液體一起經混合管進一步混合,以達到加熱的目的。被加熱到要求溫度的液體,則從加熱器出口端流出。
噴射式混合加熱器分射液式和射汽式兩種,在蒸汽壓力穩定,熱負荷變化不大的情況下,可利用射汽式。它的優點是利用了蒸汽的可用能,減少了驅動泵(循環泵)的能耗,即耗電量。在一般情況下, 射液式的混合加熱器可以滿足用戶的使用要求。

裝置概述

除氧器乏汽回收裝置由抽吸乏汽加熱裝置、氣-液分離罐及氣體排放、熱水壓力恢復提升回輸三個單元(模組)及隨機液位控制和熱能回收計量儀表組成的一體化裝置,由3個接口接入乏汽回收系統。

比例疊加調節技術

其氣-液分離罐的罐體小巧,儲水量容積只有常規設計的幾分之一,而液位波動控制精度很高。實現無人值守全自動穩定運行。使得除氧器乏汽回裝置可以在狹小的空間安裝,甚至安裝在除氧頭平台上,從而使得熱能回收效率最高,熱損失最小。

寬負荷穩定運行的動力頭

除氧器乏汽回收,就是利用成套的可控裝置將除氧器的對空排汽進行回收,保護環境,節能環保。

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