窯頭罩觀測孔:窯頭罩工作面積達到180m2,設計厚度是280mm,由200mm澆注料加80mm矽酸鈣絕熱板複合結構組成。自窯1999年達產以來,窯頭罩耐火材料使用壽命,一般在一年左右,經常出現未到大修就燒漏的現象,造成不必要的停產及大量耐火材料。
窯頭罩工作面積達到180m2,設計厚度是280mm,由200mm澆注料加80mm矽酸鈣絕熱板複合結構組成。自窯1999年達產以來,窯頭罩耐火材料使用壽命,一般在一年左右,經常出現未到大修就燒漏的現象,造成不必要的停產及大量耐火材料。
600t/d五級旋風預熱器窯生產線1998年10月份建成投產,迴轉窯規格為Φ3.2m×52m,原窯頭密封採用彈簧石墨塊密封,冷風罩與窯頭罩之間採用2道迷宮密封,迷宮密封裝置安裝在冷風罩外部的導向鍵上。窯頭罩下部有一大兩小3個積灰斗。窯頭冷卻風由大積灰斗中下部吹進冷風罩,由窯頭罩上部冷卻風出口出去。
花都水泥有限公司有2條Φ3.2m×52m五級旋風預熱器迴轉窯,原設計是直接用風管將窯頭熱風抽到煤磨,由於沒有對熱風進行淨化,入煤磨的熱風中含有大量的飛砂,造成入窯煤粉的灰分比進廠原煤的灰分多了3%,影響了煤粉的質量,同時由於飛砂的影響,加速了風管的磨損,尤其對三風道噴煤管的破壞較大,造成火焰形狀的變形,危害熱工制度穩定,不利正常生產。為解決上述問題,從1997年終止了從窯頭抽熱風到煤磨,而改用熱風爐,經過一段時間的使用後發現熱風爐每天要燒約2.5t煤,熱風溫度經常波動,不穩定,最高達到560℃,最低只有200℃,並且工人勞動強度較大。加之為改的單筒冷卻機對熟料冷卻效果不佳的情況,決定對供熱風系統進行改造。
600t/d五級旋風預熱器窯生產線1998年10月份建成投產,迴轉窯規格為Φ3.2m×52m,原窯頭密封採用彈簧石墨塊密封,冷風罩與窯頭罩之間採用2道迷宮密封,迷宮密封裝置安裝在冷風罩外部的導向鍵上。窯頭罩下部有一大兩小3個積灰斗。窯頭冷卻風由大積灰斗中下部吹進冷風罩,由窯頭罩上部冷卻風出口出去。
花都水泥有限公司有2條Φ3.2m×52m五級旋風預熱器迴轉窯,原設計是直接用風管將窯頭熱風抽到煤磨,由於沒有對熱風進行淨化,入煤磨的熱風中含有大量的飛砂,造成入窯煤粉的灰分比進廠原煤的灰分多了3%,影響了煤粉的質量,同時由於飛砂的影響,加速了風管的磨損,尤其對三風道噴煤管的破壞較大,造成火焰形狀的變形,危害熱工制度穩定,不利正常生產。為解決上述問題,從1997年終止了從窯頭抽熱風到煤磨,而改用熱風爐,經過一段時間的使用後發現熱風爐每天要燒約2.5t煤,熱風溫度經常波動,不穩定,最高達到560℃,最低只有200℃,並且工人勞動強度較大。加之為改的單筒冷卻機對熟料冷卻效果不佳的情況,決定對供熱風系統進行改造。