汽水分離再熱器

基本介紹

  • 中文名:汽水分離再熱器
  • 簡介:飽和蒸汽被送到高壓缸作功
  • 功能:在蒸汽進入低壓缸前提高它的溫度
  • 原因分析:測量儀表故障
簡介:,汽水分離再熱器疏水箱水位波動的處理,、 原因分析,運行中的檢查試驗,機組運行時的處理措施,停機後的檢查,總 結,

簡介:

由於核電廠使用的汽輪機組為飽和蒸汽機組。蒸汽發生器產生的飽和蒸汽被送到高壓缸作功,高壓缸末級的排汽濕度達到了14.2%,如果此種蒸汽仍被送往低壓缸,將對低壓缸產生汽蝕、水錘,將大大縮短汽輪機組的使用壽命。為避免出現這種情況,專門設計了汽水分離再熱器系統。高壓缸的蒸汽作完功後,被送入到汽水分離再熱器MSR(Moisture Separator and Reheater)。在MSR 中進行分離和再熱,使進入低壓缸的蒸汽為過熱蒸汽,減低了對低壓缸葉片的沖蝕。同時,汽水分離再熱系統還起到了合理分配低壓缸負荷,減輕高壓缸負載的功能。
汽水分離再熱器的功能為:
a) 從高壓缸排出的蒸汽中除去約98%的水份。
b) 在蒸汽進入低壓缸之前提高它的溫度。
與汽輪機,發電機一起是核電站常規島中主要的3個重要設備

汽水分離再熱器疏水箱水位波動的處理

、 原因分析

從MSR的結構及系統的運行原理,分析認為可能有如下原因:
(1)測量儀表故障;
(2)加熱用新蒸汽進口波動;
(3)新蒸汽疏水的排氣不暢;
(4)新蒸汽疏水箱的排水不暢;
(5)MSR內部加熱用新蒸汽有短路。

運行中的檢查試驗

在機組運行的情況下,對上述分析進行驗證檢查:
(1)檢查測量儀表正常。
(2)檢查控制新蒸汽進入MSR控制閥正常;當負荷降到875 MW時,新蒸汽流量波動消失,新蒸汽疏水箱水位波動亦消失。因此表明MSR新蒸汽進汽正常。
(3)檢查排向凝汽器的正常排氣閥,開啟正常;檢查至高加的排氣,未見異常;當機組功率989MW時,試驗打開另一排向凝汽器的應急排氣閥(正常運行時要求關閉),疏水箱水位不再波動,新蒸汽流量為41 kg/s且穩定。通過檢查說明兩點:MSR新蒸汽疏水的不凝結氣體的排氣量有增加;正常排氣閥後的管道可能有堵塞。
(4)檢查疏水箱排水閥門的控制迴路和閥門的調節特性,正常。疏水箱的疏水線路有兩條(應急疏水和正常疏水),對它們進行了切換檢查:將正常疏水閥門由自動切換手動狀態,應急疏水閥關閉,保持此狀態約30min,疏水箱水位波動幅度基本不變;將應急疏水閥開啟,正常疏水閥門處於手動狀態,保持約30min,疏水箱水位波動幅度亦基本不變。因此可以認為疏水迴路工作正常。
(5)MSR內部加熱用新蒸汽有無短路,在機組運行時無法檢查,只有在機組停運後進行。

機組運行時的處理措施

經過上述試驗,在機組運行情況下,無法進行進一步的檢查和處理,為保持加熱新蒸汽的流量穩定、疏水箱水位穩定,將MSR新蒸汽疏水的應急排氣閥開啟。同時分析認為開啟此閥後對機組的運行影響很小:閥後有一流量孔板,其設計流量為MSR加熱新蒸汽流量的3%,開啟後對機組負荷影響很小;對凝結器的沖刷很小;對凝汽器真空影響很小。

停機後的檢查

(1)對正常疏水閥後的節流孔板及管道進行檢查,未發現堵塞。
(2)檢查MSR內加熱新蒸汽分隔板(用於對新蒸汽的進出口進行分隔,防止短路),發現隔板的螺栓鬆動,密封條損壞,因此加熱的新蒸汽在此處形成短路,造成疏水箱中的壓力和不凝結氣量增加。

總 結

在發現MSR新蒸汽疏水箱水位波動後,對原因進行了仔細的分析,根據分析的結果有步驟地進行驗證和檢查,很快就發現了故障的原因,找到了可行的臨時處理方法:在發現MSR分隔板的螺栓鬆動故障後,重新對螺栓的鎖緊方法進行改進,提高鎖緊片的材質,有效地防止了在機組運行後出現的螺栓鬆動故障。通過如此處理後,MSR的新蒸汽疏水箱一直運行正常。

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