梳棉機電氣系統的改造

改造前梳棉機存在的問題
電氣控制箱年久失修,內部元件老化,經常出現短路和斷路的故障;
輸出生條質量差。由於道夫速度控制方式不合理,導致啟動、剎車和道夫快慢速轉換過程中速度變化不平穩,造成生條質量惡化;
產量低,由於機器穩定性差,生條重量不勻率大等原因,致使錫林速度無法提高,影響了梳棉機的產量;
機器的啟動過程噪聲大,由於錫林轉動慣量大,啟動時存在嚴重的皮帶打滑現象,產生很大的噪聲。
電氣系統的改造
1、改造方案
根據梳理機運行實踐及當前控制領域的水平與發展,確定A186E型梳理機改造的指導思想是:機電分離,集中控制,實時監控。其目的在於將電氣控制系統與機械系統結構上相分離,以利於機電系統的維護和修理,將分離式硬體邏輯控制系統改為模組化集中控制,以提高梳理機控制水平,增強系統的可靠性;運用智慧型化技術對梳理機運行進行實時監控,給操作工以指導。A186E電氣改造的關鍵是去掉錫林電機、道夫電機的原有繼電器控制系統,採用PLC控制變頻器方案。新型控制系統以松下FP0PLC為控制核心,以兩台松下MINASA系列變頻器為主要控制單元,控制梳棉機錫林和道夫的運轉。
2、PLC控制系統設計
近年來,隨著科學技術的飛速發展,變頻、伺服電機的套用越來越廣泛,其功能多樣性和產品可靠性日臻完善,正在逐步取代原來的普通電機。而且隨著可程式控制器技術的日益成熟,將二者完整地結合起來,完成對各種複雜運動的自動控制,實行機電一體化,正在成為一種趨勢。
本人基於松下GT01觸控螢幕,利用松下FP0-C16T可程式控制器(PLC)控制MINASA系列變頻器來取代原機的繼電器控制系統,使整個系統的操作更簡便、自動化程度更高、可靠性更強。A186E梳理機控制系統原理圖如圖1所示。可見,A186E型梳理機組改造後電氣控制系統以可程式序控制器(PLC)為核心,系統配置有電源模組、CPU模組、輸入模組、中斷模組及輸出模組、外圍配備操作面板、指示燈、感測器等。改造後電氣系統中由感測器拾取A186E型梳理機的運行狀態信息,經適當處理後,通過輸入模組進入CPU模組,CPU模組根據來自操作面板的信息和機組的狀態信息進行邏輯控制,發出相應的控制信號,通過執行機構控制機組的運行。PLC通過通訊模組可以和人機界面連線,完成車間管理任務。斷路器起保護作用,雖然變頻器有過流保護功能,但是根據電流大小選擇合適的斷路器能起到雙重保護的功能。控制開關選用薄膜開關,它和指示燈都安裝在控制箱的表面,具有美觀大方的特點。具體的控制箱內各部件的相對位置按照電路走線和PLC變頻器的散熱要求,進行合理的安排。PLC的輸入端子接控制開關和各種工藝自停開關,輸出端子接指示燈和變頻器。圖2為A186E電氣控制外部線路圖。
  

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