轉筒乾燥機在乾燥過程進料端容易產生結壁,對生產影響很大,嚴重時幾乎不能生產。
周安民
(江蘇常州市一步乾燥設備廠,江蘇常州213116)
摘要:通過對轉筒乾燥機進料端結構的改進可以消除結壁,其方法是在進料端易結壁處設定刮刀裝置,使結壁無法形成,從而改善了轉筒乾燥機的工作性能,提高了生產能力和產品質量,降低了能源消耗。
關鍵字:轉筒乾燥機;消除;結壁;刮刀裝置
在工業生產中,現有裝置(或新建裝置)往往不能滿足實際生產需要,因而進行技術改造是十分必要的。
1轉筒乾燥機的優缺點
1.1轉筒乾燥機的優缺點
轉筒乾燥機被廣泛套用於化工、冶金等乾燥領域。其優點是結構簡單,生產能力大,操作範圍寬,連續化生產;存在的問題是進料端容易產生結壁,對生產影響很大,嚴重時幾乎不能生產。粘性較大的物料及乾燥過程有結晶水析出的物料,結壁現象更為突出。
1.2轉筒乾燥機實際生產過程結壁事例
陝西省商州市化工廠在1995年建成一套年產10000噸氟鹽裝置,分別有φ1.2m×13m冰晶石乾燥轉爐兩台,φ1.6m×11m氟化鋁乾燥轉爐一台。φ1.2m×13m冰晶石乾燥轉爐,在工作過程結壁不斷增厚,當厚度達到一定值時,結壁突然塌落,塌落的大量濕物料不能及時乾燥,必須返工。此時需停止進料,待爐內的濕物料完全排出才能重新投料,整個過程需3~4小時。這種情況15~20天就會出現一次,對生產非常不利。φ1.6m×11m氟化鋁乾燥轉爐因濕氟化鋁粘性較大,且初期受熱變軟時粘性還會增大,轉爐進料端結壁愈積愈厚,形成瓶頸狀,導致物料加不進、排氣不暢而無法正常生產。2消除結壁的技術改造方案及結構設計
2.1技術改造方案
冰晶石及氟化鋁乾燥轉爐進料端結壁主要發生在1.8m長度範圍之內,越過這一段後因物料溫度升高及水分減少等原因,結壁消失。根據這一特點,我們於1997年決定對氟化鋁乾燥轉爐進料端結構進行改造,其方案是去掉轉筒內壁1.8m長度範圍內的抄板,在排氣箱上固聯一個刮刀裝置,刮刀伸向轉爐內部貼近轉筒內壁處,轉筒轉動時粘附在筒壁上的物料被不斷刮下,使結壁問題得以解決。
2.2結構設計
進料端改進的結構為刮刀裝置12由刮刀12-1、圓鋼12-2、刮刀架12-3、緊固件12-4組成,由螺栓將其固聯在排氣箱7的內壁面上。刮刀安裝位置位於轉爐中心水平面上方並使刮刀架12-3的軸線與中心水平面成20°夾角,刮刀平面與刮刀架軸線為30°夾角,刮刀寬度60mm,刮刀與轉筒2內壁面之間的間隙為10mm。
(江蘇常州市一步乾燥設備廠,江蘇常州213116)
摘要:通過對轉筒乾燥機進料端結構的改進可以消除結壁,其方法是在進料端易結壁處設定刮刀裝置,使結壁無法形成,從而改善了轉筒乾燥機的工作性能,提高了生產能力和產品質量,降低了能源消耗。
關鍵字:轉筒乾燥機;消除;結壁;刮刀裝置
在工業生產中,現有裝置(或新建裝置)往往不能滿足實際生產需要,因而進行技術改造是十分必要的。
1轉筒乾燥機的優缺點
1.1轉筒乾燥機的優缺點
轉筒乾燥機被廣泛套用於化工、冶金等乾燥領域。其優點是結構簡單,生產能力大,操作範圍寬,連續化生產;存在的問題是進料端容易產生結壁,對生產影響很大,嚴重時幾乎不能生產。粘性較大的物料及乾燥過程有結晶水析出的物料,結壁現象更為突出。
1.2轉筒乾燥機實際生產過程結壁事例
陝西省商州市化工廠在1995年建成一套年產10000噸氟鹽裝置,分別有φ1.2m×13m冰晶石乾燥轉爐兩台,φ1.6m×11m氟化鋁乾燥轉爐一台。φ1.2m×13m冰晶石乾燥轉爐,在工作過程結壁不斷增厚,當厚度達到一定值時,結壁突然塌落,塌落的大量濕物料不能及時乾燥,必須返工。此時需停止進料,待爐內的濕物料完全排出才能重新投料,整個過程需3~4小時。這種情況15~20天就會出現一次,對生產非常不利。φ1.6m×11m氟化鋁乾燥轉爐因濕氟化鋁粘性較大,且初期受熱變軟時粘性還會增大,轉爐進料端結壁愈積愈厚,形成瓶頸狀,導致物料加不進、排氣不暢而無法正常生產。2消除結壁的技術改造方案及結構設計
2.1技術改造方案
冰晶石及氟化鋁乾燥轉爐進料端結壁主要發生在1.8m長度範圍之內,越過這一段後因物料溫度升高及水分減少等原因,結壁消失。根據這一特點,我們於1997年決定對氟化鋁乾燥轉爐進料端結構進行改造,其方案是去掉轉筒內壁1.8m長度範圍內的抄板,在排氣箱上固聯一個刮刀裝置,刮刀伸向轉爐內部貼近轉筒內壁處,轉筒轉動時粘附在筒壁上的物料被不斷刮下,使結壁問題得以解決。
2.2結構設計
進料端改進的結構為刮刀裝置12由刮刀12-1、圓鋼12-2、刮刀架12-3、緊固件12-4組成,由螺栓將其固聯在排氣箱7的內壁面上。刮刀安裝位置位於轉爐中心水平面上方並使刮刀架12-3的軸線與中心水平面成20°夾角,刮刀平面與刮刀架軸線為30°夾角,刮刀寬度60mm,刮刀與轉筒2內壁面之間的間隙為10mm。