於忠城

於忠城

於忠城,1997年,參加工作就被分配到重油催化裂化車間,現任濟南分公司二催化車間運行三班班長。

基本介紹

  • 中文名:於忠城
  • 國籍中國
  • 民族:漢族
  • 出生日期:1981年
  • 職業:濟南分公司二催化車間運行三班班長
人物簡介,主要事跡,閃光之語,個人榮譽,

人物簡介

於忠城,現任濟南分公司二催化車間運行三班班長。

主要事跡

善於學習,業務追求精益求精
1997年,於忠城剛參加工作就被分配到以技術複雜,操作難度大著稱的重油催化裂化車間。於忠城投入全部精力去學習,白天跑流程,晚上將學習記錄內容整理、歸納。書本上學不到的操作經驗,虛心向老師傅們請教,不論哪位師傅去現場工作,於忠城都跟著一塊乾,勤動腦,多動手。功夫不負有心人,於忠城很快就掌握了催化裝置各崗位的理論知識和實際操作技能。經過從理論到實踐,從實踐到理論的反覆認真學習,很快成長為催化裂化生產骨幹、操作技術能手,並被濟南分公司聘為工人技師。
於忠城愛學習,善學習,在車間的技術比武中一直名列前茅。於忠城不但自己業務精湛,在他的帶動下,班內形成了濃厚的學習氣氛,每個人都是一名操作的好手。於忠城知道作為一個合格的班長,不僅自己要進步,還要帶領大家共同提高,才能有最強的戰鬥力。在他的指導下,班組的杜亮很快走上了技術管理崗位,徒弟趙新偉在車間的歷年新職工技術比武中勇拿第一。
恪盡職守,勇挑重擔解難題
2009年,由於工作成績突出,於忠城被調入S-Zorb裝置項目組。在裝置首次開工過程中,再生劑進料罐下部待生滑閥下料困難,嚴重影響了吸附劑的正常運轉。儀表和施工單位多次將滑閥解體、查看,沒有發現吸附劑堵塞,閥道中也未見異物,北京來的開工專家對此也是束手無策,一時間所有的開工步驟都不能正常進行。整整一天過去了,所有的辦法都試過了,問題還是沒有解決。這時候,於忠城憑藉著高度的責任心,在現場仔細檢查,突然,他發現本該位於閥板上方的閥道吹掃氮氣卻在閥板的下面,通過現場反覆比對、檢查,於忠城大膽提出了自己的想法,將閥門反過來裝試試看,問題果然應刃而解,閥門反向安裝後一切正常。後來通過查看專業圖紙才發現,由於施工單位的疏忽,將閥門裝反了。
2012年2月14日,於忠城巡檢中發現反應器頂部過濾器ME-101處冒煙,於忠城立即爬上近40米的反應器頂部,檢查發現壓力高達2.4Mpa,溫度420℃的氫氣與汽油的混合油氣,正從ME-101的法蘭中往外泄漏,並伴有明火。於忠城立即拿滅火器滅火,無奈泄露量較大,連打了幾個滅火器後火勢仍然不得不到控制,於是於忠城果斷啟用消防蒸汽,將明火滅掉,並在一旁監護,等消防隊和施工人員趕到現場,於忠城又配合進行現場施工,直到隱患得到徹底解除。由於於忠誠發現及時、處理果斷,成功將一起惡性著火爆炸事故,消滅在了萌芽狀態,確保了裝置的安全運行。
業務過硬,技術革新顯身手
於忠城敢打硬仗,善打勝仗。S-Zorb裝置D-108儲存的是從閉鎖料斗各球閥間排出的吸附劑,有效成分較多,是可以回收利用的,而吸附劑成本非常高,一旦排出,不僅浪費,更會污染環境。根據最初的設計回收時十分困難,原因是D-108頂壓力只有0.13Mpa,與D-110壓差太小。於忠誠在現場檢查完流程後發現,可以利用ME-110的輸送氮氣為D-108單獨充壓至0.25Mpa。通過這一小小的改動,在沒有任何投資的情況下,每年可以節約上百萬元,並且減少了對環境的污染。
閉鎖料斗是S-Zorb裝置最關鍵的核心設備。料斗的正常運轉,是保證吸附劑循環、產品合格的必要條件。裝置第二周期開工不久,閉鎖料斗在往反應系統排料時,下料時間逐漸延長,從最初的80秒增加到800秒左右,嚴重影響了吸附劑的正常循環,產品質量很難保證。為了查找原因,於忠城長時間盯在現場,仔細觀察,終於得出結論:閉鎖料斗底部通氣盤損壞,吸附劑倒串,使得下料腿鬆動環過濾器堵塞,達不到鬆動效果,導致吸附劑下料困難。

閃光之語

煉廠戰線孺子牛,一腔赤誠寫春秋。

個人榮譽

  1. 個人一等功一次,二、三等功
  2. 廠級崗位技術能手
  3. 五四青年獎章
  4. 廠級標兵
  5. 濟南市勞動模範
  6. 中國石化集團公司青年崗位能手
  7. 中國石化“最美石化一線青工”

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